水泥罐长期使用后如何清理?
水泥罐在长期使用后出现“罐壁粘附层”越来越厚、有效容积下降的问题,如何通过在线清理与预防技术恢复并维持标称容量?
很多搅拌站运行两三年后就发现,50 t的水泥罐实际只能装进42~45 t,罪魁祸首是水泥在罐壁形成5~10 cm的致密粘附层。传统“人工进罐敲凿”不仅高危,而且每次停产2~3天。现在可采用“机械+气流”在线清理组合:******步,在罐顶原除尘器旁增设DN150检修口,安装可旋转的液压破碎臂(扭矩6 000 N·m),臂端带碳化钨刀片,通过罐顶原有300 mm检查孔伸入,在不停产的情况下以0.5 rpm低速刮壁,每小时可剥离0.8 t积料;第二步,刮落的片状水泥由脉冲气流输送系统(0.6 MPa压缩空气+文丘里喷嘴)直接送回罐内流动区,避免二次堆积;第三步,为预防再次粘附,在罐内壁喷涂0.8 mm厚的超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)衬板,摩擦系数降至0.1,水泥休止角由42°降到28°,粘附率下降85%。某华中站改造后,单罐清理时间由72 h缩至6 h,清理费用从1.2万元降到0.3万元,有效容积长期稳定在49 t以上,年节约水泥损耗约180 t,折合成本约7万元。
很多搅拌站运行两三年后就发现,50 t的水泥罐实际只能装进42~45 t,罪魁祸首是水泥在罐壁形成5~10 cm的致密粘附层。传统“人工进罐敲凿”不仅高危,而且每次停产2~3天。现在可采用“机械+气流”在线清理组合:******步,在罐顶原除尘器旁增设DN150检修口,安装可旋转的液压破碎臂(扭矩6 000 N·m),臂端带碳化钨刀片,通过罐顶原有300 mm检查孔伸入,在不停产的情况下以0.5 rpm低速刮壁,每小时可剥离0.8 t积料;第二步,刮落的片状水泥由脉冲气流输送系统(0.6 MPa压缩空气+文丘里喷嘴)直接送回罐内流动区,避免二次堆积;第三步,为预防再次粘附,在罐内壁喷涂0.8 mm厚的超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)衬板,摩擦系数降至0.1,水泥休止角由42°降到28°,粘附率下降85%。某华中站改造后,单罐清理时间由72 h缩至6 h,清理费用从1.2万元降到0.3万元,有效容积长期稳定在49 t以上,年节约水泥损耗约180 t,折合成本约7万元。
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